“現在我們電機維修量少多了,工作也輕松了。”、“現在每天再也不用擔心電流調節不好會影響生產了。”說起電機控制器革新后的優勢,湖南水口山金信鉛業公司電鉛車間員工關不住話匣子。今年3月,該公司電鉛車間通過在配電系統中增加幾個小小的電機保護器,不僅大大降低了電機的損壞率,而且操作方便,安全可靠,有效延長了撈錫攪拌機的使用壽命,每月節省維修費用上萬元。
2015年初,為進一步提高鉛冶煉綜合創效能力,該公司加大液態鉛撈錫力度,將原有60噸熔鉛鍋改造成100噸,為國內最大。隨著熔鉛鍋容量的增加,撈錫攪拌機的動力相應增大,如何穩定攪拌機的電流供給一時成為“老大難”。
該公司原來采用多功率電機集中統一配電,由操作人員根據工作電機功率大小,逐一調解適配電流,因操作難度大,操作不對等現象時有發生,導致攪拌電機損壞特別嚴重,影響了生產。車間維修工譚紅偉介紹,之前每個月時不時都有電機燒壞,最多時一個月高達30余臺,維修人員60%以上的工作量都在拆裝維修電機。
針對這一問題,該公司成立專項技術攻關小組,對配電系統進行改造。通過采取“分類使用、單獨控制”的方式,重新布局配電系統,添置12個電機保護器,將不同功率的電機分別用適配的電機保護器單獨控制。
別輕看這項不起眼的小革新,創造的價值十分可觀。電鉛車間副主任曽波欣喜地對筆者說:“此次配電系統改造所使用的電機保護器,單個成本不到60元,整個改造所花費的成本也不到1000元。改造后,電機維修量明顯下降,生產效率逐步提高,特別是撈錫質量顯著提高,每年為企業帶來上百萬元的經濟價值。”
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