近日,中鋁股份貴州分公司電解鋁廠在電解三系列3121#槽啟動《160KA電解槽使用臟料方案》,以“實驗槽先行先試”,進一步降低氧化鋁、氟化鋁消耗,為降本增效再添新舉措。
進入2016年,面對日益壓縮的降本空間,電解鋁廠緊緊圍繞創建模范工廠的工作目標和降本目標,經過周密的調研,決定再次利用從停運電解槽和生產現場回收的氧化鋁物料,降低消耗,創造價值。該廠根據電解槽的原鋁質量、破損程度、槽況穩定性、槽齡、電壓等條件,選定3121號槽作為實驗槽,通過嚴格技術條件控制、精細化操作,利用臟料替代新鮮氧化鋁使用,“變廢為寶”,降低氧化鋁和氟化鹽消耗。
為保障臟料實驗槽的正常生產,該車間制定了嚴密的臟料槽啟動和管理維護工作計劃,第一時間抽調四名經驗豐富的工區長參與倒班,帶領班組員工開展臟料槽生產。在啟動之前,車間還專門組織各廠房工區長以上管理人員,學習了解臟料槽生產的組織方式、技術操作細則。生產中,車間積極做好操作過程的管理和監控,對電解槽壽命影響風險以及生產成本、安全風險、效益測算進行預分析;對實驗槽實行掛牌管理,對所加物料量、氧化鋁投料量、氟化鋁的減少量、原鋁質量、出鋁量、效應和電壓等關鍵數據進行收集。經過12天運行,實驗槽狀況穩定,成效明顯,通過合理使用臟料及消化槽內底料,該槽每天可降低氧化鋁消耗1.3噸,降低氟化鋁消耗23公斤,實現氟化鋁“零添加”。
(關鍵字:中鋁貴州分公司 電解槽)