連續(xù)10天鋼坯熱裝率完成100%,月度累計(jì)完成96.25%;高爐煤氣消耗完成155.69m³/t,磐石建龍3月份加熱爐煤氣消耗達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。
今年以來(lái),磐石建龍堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向,從投入產(chǎn)出、成本效益、提質(zhì)增效等多方面,積極探索極致降本。為推動(dòng)加熱爐煤氣消耗實(shí)現(xiàn)“極致效率、極致成本”,該公司深化實(shí)施“直裝+極致熱裝”工作,動(dòng)態(tài)調(diào)整指標(biāo)任務(wù),并成立“降低加熱爐煤氣消耗”攻關(guān)組,以“提高加熱效率、提高鋼坯入爐溫度、降低加熱爐煤氣消耗”為目標(biāo),通過(guò)四大舉措進(jìn)行深度挖潛。
四大舉措——
1、加熱爐爐襯節(jié)能輻射材料研究與應(yīng)用。加熱爐熱能傳遞的主要形式為熱輻射,磐石建龍結(jié)合專(zhuān)業(yè)廠家進(jìn)行系統(tǒng)機(jī)理研究,反復(fù)論證節(jié)能輻射涂料的使用效果,并以年修為契機(jī)對(duì)加熱爐爐襯進(jìn)行噴涂厚度極限試驗(yàn),在原設(shè)計(jì)基礎(chǔ)上厚度增加25%左右,發(fā)射率提高到0.91~0.92,強(qiáng)化了爐內(nèi)輻射傳熱,改善加熱均勻性,提高加熱爐熱效率及產(chǎn)品加熱質(zhì)量,同時(shí)有效降低煤氣消耗。
2、低溫軋制技術(shù)的研究與應(yīng)用。為進(jìn)一步降低加熱爐煤氣消耗,在提高鋼坯入爐溫度的基礎(chǔ)上,對(duì)各坯型、規(guī)格的軋制電流、軋制力進(jìn)行跟蹤,優(yōu)化鋼坯出爐溫度減少加熱時(shí)間。不同坯型出鋼溫度在原有基礎(chǔ)上降低了10℃-20℃,促進(jìn)煤氣消耗的進(jìn)一步降低。
3、鋼軋一體化生產(chǎn)排程管理。針對(duì)不同坯型對(duì)軋鋼產(chǎn)量的影響,磐石建龍積極推進(jìn)工序協(xié)同,主動(dòng)優(yōu)化計(jì)劃排產(chǎn)和生產(chǎn)工藝,加強(qiáng)上下工序協(xié)同配合,讓煉鋼產(chǎn)量與熱軋產(chǎn)量整體趨于同步,為提高熱裝率打下基礎(chǔ);針對(duì)訂單鋼種、規(guī)格較多,導(dǎo)致生產(chǎn)時(shí)鋼坯落地?cái)?shù)量增加的問(wèn)題,該公司重新對(duì)訂單生產(chǎn)優(yōu)先級(jí)進(jìn)行梳理,預(yù)留備用訂單,保證鋼坯能夠直裝入爐,減少鋼坯落地?cái)?shù)量。
4、優(yōu)化生產(chǎn)組織,達(dá)到煤氣高效利用。為進(jìn)一步挖掘加熱爐煤氣優(yōu)化空間,經(jīng)過(guò)研討和測(cè)算,對(duì)煤氣消耗方案進(jìn)行系統(tǒng)性?xún)?yōu)化,包括優(yōu)化換輥、檢定修等工況對(duì)煤氣用量的影響,使煤氣得到最高效的利用。
下一步,磐石建龍將繼續(xù)以降本增效為核心,持續(xù)優(yōu)化生產(chǎn)各項(xiàng)指標(biāo),深度挖潛,不斷提高企業(yè)內(nèi)生動(dòng)力,為企業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
(關(guān)鍵字:磐石建龍)
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