長煉10萬噸聚丙烯裝置注重把技術創新貫穿于生產操作的全過程。盡管這套裝置已經開了17年了,且在2013年每月產量超過了萬噸,但是電耗,新鮮水和丙烯單耗均優于總部考核指標。
從預精致罐里推卸丙烯在許多企業里的“常規”動作是使用丙烯泵P001來完成,其優點是操作簡單,但不足之處是丙烯退不徹底,造成排空浪費。為了解決這個影響效益的老大難問題,聚丙烯作業區的技術員經過多次試驗,利用PK501出口壓力與界區的壓力差的技術,比較好的退空了預精制罐里的丙烯,把丙烯原料損失降至最低。經測算,每月需要進行2-3次退丙烯操作,如按原用丙烯P001退丙烯,則每次只能退3-4噸,而用壓力差退丙烯,每次可到8噸左右,按現在丙烯價格每噸平均近11000元,這樣每年就可降低成本158萬元。
該裝置還全面開展員工改善安全生產管理建議活動,發動員工圍繞降本增效、優化指標、節能減排等重點工作,踴躍參與群眾性經濟技術創新活動。2013年,收到員工合理化建議48條,多個“金點子”陸續在生產實踐中得以應用。其中,由設備部團隊提出的調整T302換油程序,較好的解決聚丙烯粉料中的細粉含量。不僅解決了機組入口過濾器堵塞,而且每年還可節省40多萬元的潤滑油。
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